一、球团烧结工艺工业化生产应用结果
目前,球团烧结工艺技术已在全国多家钢铁企业推广应用,目前采用该技术并实现工业化生产的厂家有酒钢等八家钢铁企业,共21台烧结机,有的是新建的,有的是老厂改造的,他们都取得了十分显著的效果。
(1)酒钢采用球团烧结工艺新建132m2烧结机生产效果。
1)烧结指标的改善。酒钢采用球团烧结工艺新建132m2烧结机生产酸性球团烧结矿。
采用球团烧结工艺新建的132m2烧结机烧结指标与国内同类型烧结机相比,烧结指标为较好的,特别是酒钢生产的是R=0.3~0.4的酸性矿,能达到如此好的指标,充分证实球团烧结工艺的优越性。
2)高炉使用效果。酒钢高炉过去一直是单一R=1.2自熔性烧结矿入炉,当时高炉产量低,利用系数一直为1.2t(m3•d)左右的水平。自从新建132m2烧结机采用球团烧结工艺投产后,生产R=0.35~0.45酸性球团烧结矿,其炉料结构改为酸性球团烧结矿占30%左右,R=1.70~1.75(原两台132m2烧结机生产)高碱度烧结矿60%~65%和5%~7%当地富矿的新型炉料结构后的1997年生铁产量达到134万t/年,而历史最高水平的1995年为112万t,年净增生铁22万t,生铁产量提高20%.而1999年生铁产量与1996年前最高水平年产112万t生铁相比增加49.42万t。
(2)老厂改造成球团烧结工艺的效果。采用球团烧结工艺对老厂进行改造的厂家以三明钢铁厂为例。该厂1997年决定对原老4台27.5m2烧结机按球团烧结工艺流程进行改造。1998年5月投产,投产一个月后生产正常,到目前为止已生产近两年,设备运转状态良好,各项烧结指标均有明显的提高和改善,取得了明显的经济效益。
采用球团烧结工艺后,1998年5~8月份与未改造前1998年1~4月份相比利用系数提高0.17t(m2•h)合格率提高6.68%,转鼓指数提高1.04个百分点,每吨烧结矿固体燃耗降低15kg/t,烧结矿铁品位提高1.02%,FeO降低0.81%.取得上述好的结果的同时,澳矿配比减少了99kg/t.此外,该球团烧结矿入高炉,使高炉生铁产量提高,焦比降低,取得了明显的经济效益。
二、结论
(1)球团烧结工艺的特点是混合料经造球后外滚燃料,由于造球改善了混合料料层透气性,可提高烧结矿产量。外滚燃料使燃料裹在小球表面,在抽风烧结时,燃料与空气中氧接触机会增多,因此燃烧效果好,可大幅度节约能耗。
(2)球团烧结工艺在外滚燃料的同时外滚生石灰,一方面有利于混合料制粒,改善粒度组成,提高产量,另一方面有利于燃料裹在球团表面,此外还可使小球表面裹一层生石灰,由于小球表面CaO高,所以小球表面呈现高碱度,可以形成大量铁酸钙,这样小球与小球之间形成大量铁酸钙胶结,因此烧结矿强度高,且还原性能改善。
(3)从多家钢铁企业采用球团烧结工艺的工业生产结果表明,从一混出来的混合料经造球后一般混合料中粒度大于3mm的数量达到85%以上,有的达到95~96以上,这样可显著改善混合料粒度组成和料层透气性。
(4)多家钢铁企业工业化生产结果表明,采用球团烧结工艺后,在原烧结指标基础上,一般利用系数可提高0.2t/(m2•h)以上,每吨烧结矿固体燃耗可节约10kg/t左右,转鼓指数提高3~5个百分点,FeO含量可降低1%~2%.该球团烧结矿作为高炉原料,一方面可以提高生铁产量,另一方面也可以降低焦比,取得明显的经济效益。
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